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三通阀的结构改进主要集中在翻板与轴的固定方式、轴径与轴承座配置、执行机构控制形式、轴端密封与气源优化以及材质与结构优化等方面

发布时间:2025-09-30

三通阀的结构改进主要集中在翻板与轴的固定方式、轴径与轴承座配置、执行机构控制形式、轴端密封与气源优化以及材质与结构优化等方面,具体如下:

三通阀.jpg

一、翻板与轴的固定方式改进

问题:原三通翻板阀的翻板采用两块钢板夹中间轴的设计,耐磨性欠佳,长时间运转后易磨损、开裂、脱落,影响阀门正常使用。同时,翻板两侧钢板中间易堆积原料,阻碍轴的转动,导致转动不畅甚至轴断裂。

改进方案:采用8mm厚的不锈钢钢板制作翻板,直接与轴焊接,增强翻板与轴的连接强度。在翻板两侧加装6块600mm×50mm×8mm的不锈钢钢板作为筋板,进一步加强固定。

效果:解决了翻板耐磨性差和易变形的问题,大幅延长了翻板使用寿命。同时,减少了因翻板卡顿导致的轴断裂风险,保障了阀门的正常开闭。

二、轴径与轴承座配置改进

问题:原三通翻板阀的轴径较细,易发生变形和断裂。

改进方案:将原有30mm粗的翻板轴加粗至60mm,并重新配置轴承座,使其与三通阀相应位置牢固固定。

效果:增强了轴的承载能力和抗变形能力,减少了因轴断裂导致的阀门故障。

三、执行机构控制形式改进

问题:叠片过滤器三通阀在长期运行过程中,由于工艺介质结垢、阀门膜头弹簧老化等原因,导致阀门动作异常,平均每月故障10次。

改进方案:通过多次验证,给叠片过滤器16台三通阀执行机构弹簧侧增加气路,将原三通阀执行机构控制方式由原先的单作用形式改为双作用形式。

效果:彻底消除了叠片过滤器三通阀频繁故障问题,避免了叠片过滤器系统停运状况发生。改造后,16台三通阀均运行正常,故障次数为0台/次。

四、轴端密封与气源优化

问题:三通阀轴端密封磨损严重,导致介质泄漏;气源供气压力过大,对三通阀传动机构和密封副形成冲击,导致密封破损、键、销折断。

改进方案:

每季度对三通阀轴端密封进行检查,利用转炉定修,进入三通阀内部检查轴端密封磨损情况,如填料磨损严重,需将填料盒清理干净后更换密封填料。

将三通阀气源改为低压氮,低压氮气支管供气压力0.5-0.6MPa,通过氮气罐后输出压力0.5MPa左右,满足三通阀气缸供气要求。

效果:减少了介质泄漏风险,延长了密封件的使用寿命;同时,避免了因气源供气压力过大导致的传动机构和密封副损坏。

五、材质与结构优化(通用性改进)

问题:部分三通阀材质不耐腐蚀,易在腐蚀性环境中损坏。

改进方案:采用医用级PPSU(聚苯砜)、PEEK或钛合金等高性能材料替代传统材料,提升阀体的耐腐蚀性和生物相容性。

效果:适用于长期接触腐蚀性药物或消毒液的医疗场景,如化疗药物输注、血液透析等,延长了阀门的使用寿命。


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